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不同燃燒氣氛條件下SCR煙氣脫硝性能實驗研究

發(fā)布者: 發(fā)表時間:2023-09-04 69

  與空氣氣氛燃燒條件下相比,富氧(O2/CO2)燃燒能減少NOx等污染物的排放。目前,控制NOx排放主要采用選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝技術(shù)。關(guān)于空氣燃燒的SCR脫硝技術(shù),國內(nèi)外大量學(xué)者進(jìn)行了深入研究。

  劉武標(biāo)研究表明SCR脫硝存在反應(yīng)溫度范圍和NH3/NOx摩爾比;高巖利用工業(yè)試驗臺定量研究了脫硝效率高時所對應(yīng)的溫度;趙曉軍認(rèn)為煙氣中的高體積分?jǐn)?shù)的CO2,H2O和氧氣含量會對SCR脫硝性能產(chǎn)生影響;Brandin認(rèn)為CO2會抑制釩欽基催化劑的脫硝活性。

  關(guān)于富氧燃燒條件下SCR脫硝技術(shù),陳松濤的實驗結(jié)果表明,CO2的存在會抑制催化劑的脫硝反應(yīng),且隨著CO2的體積分?jǐn)?shù)的增加,抑制作用越強(qiáng)烈,但是不會導(dǎo)致催化劑的失活;趙棟等人通過實驗研究表明氧氣、二氧化硫以及溫度會對脫硝產(chǎn)生影響。

  本文以淮南煙煤為例,經(jīng)計算得到富氧(體積比:VCO2/VO2=70:30) , VO2/VCO2(體積比:VCO2/VO2=79:21)以及空氣(體積比:VCO2/VO2=78:21)燃燒條件下的煙氣成分,通過模擬O2/CO2煙氣成分,在實驗室活性測試平臺上研究了氨氮比a、反應(yīng)速率常數(shù)k、反應(yīng)時間T、入口NO初始的質(zhì)量濃度CNO以及煙氣成分中H2O和O2含量對SCR催化劑脫硝性能的影響。

  1 脫硝效率計算

  根據(jù)有氧條件下脫硝反應(yīng)原理可得:

  脫硝效率計算式為:

  為進(jìn)一步研究SCR煙氣脫硝性能,在實驗室活性測試平臺上進(jìn)行了實驗研究,由阿累尼烏斯定律可知,反應(yīng)速率常數(shù)k與溫度呈正相關(guān)關(guān)系,實驗中可用溫度大小來表征k的變化,而當(dāng)催化劑面積時,煙氣在催化劑反應(yīng)時間T與表觀速度呈倒數(shù)關(guān)系,表觀速度為煙氣流量與催化劑表面積之比,實驗中可用表觀速度的大小來表征丁的變化,由此實驗過程中分別對氨氮比、溫度、入口NO的質(zhì)量濃度、表觀速度條件下催化劑的脫硝效率進(jìn)行了測試,以研究氨氮比α、反應(yīng)速率常數(shù)k, NO初始的質(zhì)量濃度CNO以及反應(yīng)時間T對SCR煙氣脫硝性能的影響。

  2脫硝性能實驗

  實驗樣品取自廣東旺隆電廠的新蜂窩煤狀催化劑,該催化劑為釩欽基催化劑,其基本成分為TiO2,V2O5, WO3等,實驗將整塊催化劑切為總長為0. 2m,單孔孔徑寬0. 0074m,單孔孔徑高0. 0074 m的5孔x5孔的試驗塊,其催化劑表面積為0.150m2。

  2.1實驗室活性測試平臺

  實驗在SCR催化劑活性測試平臺上進(jìn)行,測試平臺示意圖參見文獻(xiàn)圖30該實驗裝置由配氣系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、混合器、加熱系統(tǒng)、催化劑反應(yīng)器和煙氣分析儀組成。實驗氣體CO2,N2,NO,O2,H2O、和NH3,其中CO2為富氧氣氛下的載體(空氣下N2為載體),H2O由給水系統(tǒng)的微量水泵抽入汽化器進(jìn)行汽化,其余氣體均由配氣系統(tǒng)完成,通過氣瓶壓力與流量的控制,調(diào)節(jié)模擬煙氣的成分含量。混合器的作用是除NH3外的氣體進(jìn)行充分混合,混合后的氣體通入預(yù)熱器加熱至溫度,NH3在加熱電爐前加入,與混合氣體一起進(jìn)入反應(yīng)器,反應(yīng)器為長1500 mm,截面52 mm x 52 mm方形的鋼制套筒,豎直置于電爐中,實驗前將已制好的試樣塊放置于反應(yīng)器中心。電爐由4段加熱組成,使實驗氣體加熱至要求溫度,并保持反應(yīng)器溫度均勻。反應(yīng)氣體在催化劑中發(fā)生反應(yīng),催化劑的溫度由伸入催化劑中心E型熱電偶進(jìn)行測量,并將測出催化劑的溫度顯示在臺架儀表上。通過調(diào)節(jié)電爐溫度使反應(yīng)器內(nèi)催化劑層溫度達(dá)到設(shè)定值。反應(yīng)后的煙氣進(jìn)行降溫干燥處理,再通過NGA2000煙氣分析儀進(jìn)行煙氣分析。

  2.2煙氣成分模擬

  模擬燃燒氣氛下的煙氣成分作為實驗氣體,淮南煙煤煤質(zhì)分析參見文獻(xiàn)表1。在過量空氣系數(shù)α為1.1時,經(jīng)計算得到富氧和空氣燃燒條件下的煙氣成分參見文獻(xiàn)表2??梢钥闯觯谎跞紵傻臒煔饬棵黠@比空氣氣氛下少0.561 m3/kg。脫硝入口NOx參考典型富氧燃燒鍋爐脫硝入口煙氣參數(shù),由于NOx中主要是NO,因此脫硝入口NO的質(zhì)量濃度取300 mg/m3,同時為研究方便,空氣氣氛下NO也均取300mg/m3。由于受活性測試平臺配氣系統(tǒng)的限制,模擬富氧燃燒氣氛下煙氣成分時,實驗氣體包括CO2,NO,NH3,O2和H2O,而空氣氣氛下則為N2,NO,NH3, O2和H2O,實驗設(shè)計表觀速度為20 m/s,則氣體總流量為49. 99 L/min 。

  2.3實驗工況及方法

  通過模擬富氧和O2/CO2條件下煙氣成分,研究了氨氮比、溫度、入口NO的質(zhì)量濃度CNO,i,表觀速度、煙氣中H2O和O2對脫硝效率的影響。并與空氣氣氛進(jìn)行對比,具體的實驗工況如表1所示。

  實驗時先通CO2(空氣下為N2)設(shè)置加熱器的升溫速率為10℃/min升至設(shè)定溫度,待溫度保持穩(wěn)定,通入NO氣體,待NO的的質(zhì)量濃度穩(wěn)定后,記錄NO的質(zhì)量濃度為初始NO的質(zhì)量濃CNO,i再通入實驗氣體NH3, O2以及H2O進(jìn)行反應(yīng),待反應(yīng)后的NO的質(zhì)量濃度趨于穩(wěn)定后,記錄NO的質(zhì)量濃度CNO,由式(2)計算出脫硝效率。

  表1脫硝性能實驗工況

  為了保證實驗數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性,在實驗數(shù)據(jù)穩(wěn)定30 min后記錄數(shù)據(jù)。

  3脫硝效率分析

  3.1氨氮比、溫度、CNO,i、表觀速度

  圖1為3種氣氛下氨氮比、反應(yīng)溫度、入口NO質(zhì)量濃度CNO和表觀速度對SCR煙氣脫硝效率的影響。

  由圖1(a)可知,氨氮比和SCR煙氣脫硝效率均呈正相關(guān)。這是因為氨氮比增加時相當(dāng)于氨的質(zhì)量濃度增加,根據(jù)反應(yīng)速率方程:r=kAaBb了,氨的質(zhì)量濃度增加將導(dǎo)致反應(yīng)速率增加,在表觀速度不變情況下,反應(yīng)更,脫硝效率就越高。但隨著氨氮比的繼續(xù)增加,脫硝效率增加的幅度逐漸減小,這是由于氨的質(zhì)量濃度過高使NH3分子不能吸附在催化劑上與NO發(fā)生反應(yīng)而直接逸出。

  圖1主要影響因素對脫硝效率的影響

  由圖1(b)可以知,在290℃~380℃內(nèi),SCR煙氣脫硝效率均隨著溫度的升高而增大,這是由于溫度升高,結(jié)合公式(1)定性分析,可知反應(yīng)速率常數(shù)增加,脫硝效率是增加的;另一方面,根據(jù)打一散系數(shù)計算公式(具體公式參見文獻(xiàn)公式(3),當(dāng)反應(yīng)溫度增加時,煙氣中NO和NH3的打一散系數(shù)也增加,使催化劑上吸附更多的NO和NH3,推進(jìn)氨氮反應(yīng)的進(jìn)行。但脫硝效率的增長速率減小,這是由于在高溫區(qū)域,氨發(fā)生氧化反應(yīng),使參與脫硝反應(yīng)的氨量減少;同時高溫下SO2具有較高的轉(zhuǎn)化率,會在催化劑活性位上產(chǎn)生競爭吸附,且溫度越高,吸附作用越強(qiáng)。

  由圖1(c)可知,3種氣氛下,CNO由240 mg/m3增加到340 mg/m3,SCR脫硝效率都僅變化了1%左右,可以看出CNO變化對脫硝效率影響較小。根據(jù)公式分析可知,入口NO初始質(zhì)量濃度NO的增大,其脫硝效率會相應(yīng)增加;另一方面由于實驗室模擬的煙氣成分相對純凈,煙氣流經(jīng)催化劑表面時擾動不強(qiáng),造成不能在催化劑上與NH3發(fā)生反應(yīng)而直接逸出,表現(xiàn)為催化劑對NO的質(zhì)量濃度適應(yīng)性不足,使得脫硝效率降低。

  由圖1(a)可知,模擬O2/CO2煙氣下,當(dāng)表觀速度由16 m/s增加到22 m/s時,SCR脫硝效率下降了約8%,可以看出,脫硝效率隨著表觀速度的增加而降低,影響比較明顯,這是因為表觀速度越大,煙氣在催化劑內(nèi)停留時間越短,氨氮催化反應(yīng)作用時間越短,則脫硝效率越低。但隨著表觀速度進(jìn)一步增大,其脫硝效率下降趨勢卻是減小的,這主要是由于表觀速度越高,煙氣與催化劑接觸時間就越短,且由于氣體擴(kuò)散系數(shù)存在差別,導(dǎo)致擾流增強(qiáng),增大了NO分子與催化劑表面的接觸機(jī)會,從而推進(jìn)了脫硝反應(yīng)的進(jìn)行,這在程度上減緩了隨著表觀速度增加其脫硝效率降低的速度.

  3.2煙氣中H2O和O2體積分?jǐn)?shù)

  圖2為模擬O2/CO2和空氣兩種氣氛下煙氣中H2O和O2對SCR脫硝效率的影響情況。

  由圖2(a)可知,隨著煙氣中的H2O從5%上升到15%,在不同燃燒氣氛下,SCR煙氣脫硝效率均隨著水分的增加而減小,且減小幅度越來越大,這是由于煙氣中水在活性位上與氨發(fā)生竟?fàn)幬剑襀2O的含量越多,竟?fàn)幬阶饔迷綇?qiáng),從而抑制了NH3的吸附,降低了脫硝效率。但當(dāng)水的體積分?jǐn)?shù)由15%調(diào)整到5%,此時SCR煙氣脫硝效率也基本恢復(fù)到初始水平,說明H2O對脫硝反應(yīng)的抑制作用是暫時的,可恢復(fù)的,這是因為NH3的吸附為物理吸附。

  圖2煙氣成分對脫硝效率的影響

  由圖2(b)可知,當(dāng)煙氣中O2的體積分?jǐn)?shù)從2%上升到8%,在不同燃燒氣氛下,SCR煙氣脫硝效率均隨著O2體積分?jǐn)?shù)的增加而升高,這是因為O2能夠通過打一散到達(dá)催化劑表面,并吸附在催化劑內(nèi)孔道中參與反應(yīng),氧氣的體積分?jǐn)?shù)越高越有利于氨氮脫硝反應(yīng)。研究表明NO在催化劑上的活性中間體是由O2解離吸附產(chǎn)生的O,吸附態(tài)O越多,NO轉(zhuǎn)化率越高。但隨著O2體積分?jǐn)?shù)繼續(xù)增加,脫硝效率增加的幅度不斷減小。這是因為當(dāng)氧氣體積分?jǐn)?shù)增加到程度時,催化劑表面吸附飽和,NO轉(zhuǎn)化率變緩慢。但當(dāng)O2的體積分?jǐn)?shù)由8%調(diào)整到2%,其脫硝效率恢復(fù)到初始水平,說明氧氣的體積分?jǐn)?shù)對脫硝效率與催化劑活性的提升不是的,這是由于氧氣體積分?jǐn)?shù)的降低導(dǎo)致氧氣解離吸附產(chǎn)生的O的減少。

  不同氣氛下氨氮比、溫度、CNO,i,表觀速度以及煙氣中的H2O和O2對SCR煙氣脫硝效率的變化規(guī)律基本一致,說明CO2對脫硝性能作用與上述因素?zé)o關(guān)。在相同實驗工況下,與空氣氣氛相比,O2/CO2氣氛下SCR煙氣脫硝效率降低了7%一8%,這主要是因為CO2使NH3與NO的打一散能力減弱,從而抑制了SCR煙氣脫硝性能.

  4結(jié)論

  (1)隨氨氮比、溫度的增加,脫硝效率升高,且增長速率逐漸降低;表觀速度增加時,脫硝效率減小,且增長速率逐漸降低;而CNO對SCR脫硝效率的影響較小,這主要是由于實驗條件下NO分子不能在催化劑上與NH3發(fā)生反應(yīng)而直接逸出。

  (2)富氧以及O2/ CO2煙氣中高體積分?jǐn)?shù)的CO2會抑制催化劑脫硝性能,且該抑制作用與其影響脫硝性能的主要因素包括氨氮比a、反應(yīng)速率常數(shù)k、反應(yīng)時間T關(guān)系不大。

  (3)煙氣中的H2O也會對脫硝效率與催化劑活性產(chǎn)生抑制作用,其抑制程度與煙氣中CO2的體積分?jǐn)?shù)無關(guān),且該抑制作用是暫時的,可恢復(fù)的,因此降低脫硝系統(tǒng)入口處H2O的含量是提高脫硝效率的一種方法。

  (4)提高煙氣中氧氣體積分?jǐn)?shù)會提升脫硝效率與催化劑活性,但是提升效果會逐漸減弱,存在極值點,且提升效果與CO2無關(guān),當(dāng)氧氣體積分?jǐn)?shù)降低后催化劑活性也會降低到原有水平。

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